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一、如何修復(fù)廁所減壓閥故障?
(1)出口壓力幾乎等于進(jìn)口壓力,不減壓
故障現(xiàn)象表現(xiàn)為:減壓閥進(jìn)出口壓力接近相等,出口壓力不隨調(diào)壓手柄的旋轉(zhuǎn)調(diào)節(jié)而變化。原因和排除方法如下。
①由于主閥芯或閥體孔沉割槽邊緣有毛刺,或主閥芯與閥體孔之間的間隙有污垢,或主閥芯或閥體孔形位公差過差,導(dǎo)致液壓卡緊,主閥芯卡在最大開度(max)在位置上,由于開口大,油不會(huì)減壓。此時(shí),可根據(jù)上述情況去除毛刺、清潔和修復(fù)閥孔和閥芯精度。
②由于主閥芯與閥孔配合過緊,或在裝配過程中拉毛閥孔或閥芯,將閥芯卡在最大開度位置,此時(shí)可選擇合理的間隙。J型減壓閥的配合間隙一般為0.007~0.015mm,在配置閥芯之前,可以適當(dāng)研磨閥孔。
③主閥芯短阻尼孔或閥座孔堵塞,失去自動(dòng)調(diào)節(jié)功能。主閥的彈簧力將主閥推到最大開度,變?yōu)橹蓖o阻。進(jìn)口壓力等于出口壓力.Omm鋼絲或用壓縮空氣吹阻尼孔,清洗組裝。
④對于J型減壓閥,帶阻尼孔的阻尼件壓入主閥芯,由于過盈不足,可能會(huì)沖出使用中的阻尼件。沖出后,進(jìn)出口腔的壓力相等(無阻尼),閥芯上下應(yīng)力面積相等,但出口腔有彈簧,因此主閥芯始終處于最大開度位置,使出口壓力等于入口壓力。此時(shí),外徑稍大的阻尼部件需要重新加工壓入主閥芯。
⑤JF型式減壓閥出廠時(shí)用油塞堵塞排油孔。當(dāng)油塞未擰出時(shí),主閥芯上腔(彈簧腔)被油困住,導(dǎo)致主閥芯開度最大,不減壓。J類型管閥相同。J如果型板閥在設(shè)計(jì)和安裝板時(shí)沒有與油池連接,這種現(xiàn)象也會(huì)發(fā)生
⑥對于J型管式閥,拆修時(shí)很容易將閥蓋安裝在錯(cuò)誤的方向(錯(cuò)誤的90°或180°),堵塞排油口,無法排油,造成同上油困現(xiàn)象,使主閥頂部開度不減壓。維修時(shí),將閥蓋的裝配方向安裝正確。
⑦對JF當(dāng)頂蓋方向安裝錯(cuò)誤時(shí),類型減壓閥會(huì)使輸出油孔與排油孔連接,導(dǎo)致不減壓。
(2)出口壓力很低,即使調(diào)壓手輪擰緊,壓力也不會(huì)升高
①減壓閥進(jìn)出油口反轉(zhuǎn):板閥安裝板設(shè)計(jì)錯(cuò)誤,管閥接管錯(cuò)誤。J型減壓閥的進(jìn)出口與Y型溢流閥的進(jìn)出口正好相反。使用時(shí)請注意閥上油口附近的鋼印標(biāo)記(Pl、P2、L等字樣),或查閱液壓元件產(chǎn)品目錄,不得設(shè)計(jì)錯(cuò)誤或連接錯(cuò)誤。
②進(jìn)油口壓力過低。減壓閥芯節(jié)流口后,從出油口輸出的壓力較低。此時(shí),應(yīng)找出進(jìn)油口壓力低的原因(如溢流閥故障)
③減壓閥下游電路負(fù)荷過小,壓力無法建立。此時(shí),可考慮將節(jié)流閥串聯(lián)到減壓閥下游。
④由于污垢滯留,先導(dǎo)閥(錐閥)與閥座配合面接觸不良,不密封;或者先導(dǎo)錐閥劃痕嚴(yán)重,閥座配合L失圓,有缺口,導(dǎo)致先導(dǎo)閥芯與閥座孔不密封。
⑤拆卸時(shí),閥座孔內(nèi)未安裝錐閥或錐閥。在這方面,可以檢查錐閥的組裝或密封。
⑥主閥芯上的長阻尼孔被污垢堵塞,如圖3所示-21所示,P2腔內(nèi)的油不能通過長阻尼孔e流入主閥彈簧腔,出口腔P2的反饋壓力不能傳遞到導(dǎo)錐閥,導(dǎo)閥失去了主閥出口壓力的調(diào)節(jié)。阻尼孔堵塞后,主閥P。腔失去了油壓P3的作用,使主閥成為彈簧力弱(只有主閥平衡彈簧)的直動(dòng)滑動(dòng)閥。因此,當(dāng)出口壓力很低時(shí),可以克服平衡彈簧的作用力,使減壓閥的節(jié)流口關(guān)閉ymin這樣進(jìn)油口壓力p1經(jīng)ymin節(jié)流口大幅降壓至p2,使出油口壓力無法上升。長阻尼孔應(yīng)光滑。
⑦先導(dǎo)閥彈簧(調(diào)壓彈簧)錯(cuò)誤安裝為軟彈簧,或由于彈簧疲勞而永久變形或斷裂,導(dǎo)致P2壓力調(diào)整不高,只能調(diào)整到一定的低固定值,遠(yuǎn)低于減壓閥的最大調(diào)整壓力。
⑧由于螺紋拉傷或有效深度不夠,調(diào)壓手柄無法擰到底,壓力無法調(diào)到最大。
⑨閥蓋與閥體密封不良,漏油嚴(yán)重。原因可能是O形環(huán)泄漏或損壞,壓緊螺釘未擰緊,閥蓋加工端面平面誤差,一般為凸、中凹。
⑩由于污垢、毛刺等原因,主閥芯卡在小開度位置,使出口壓力較低。可清洗和去除毛刺。
(3)壓力不穩(wěn)定,壓力振動(dòng)大,有時(shí)噪音大
根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,J型減壓閥壓力振擺為±o、lMPa,JF型為±o、3MPa,超過此標(biāo)準(zhǔn)的是壓力振擺大,壓力不穩(wěn)定。
①J型與JF型式減壓閥為先導(dǎo)式,先導(dǎo)閥和溢流閥通用,因此壓力振動(dòng)大的原因和排除方法可參照溢流閥的相關(guān)部分進(jìn)行。
②當(dāng)減壓閥超過額定流量時(shí),主閥經(jīng)常振蕩,使減壓閥不穩(wěn)定。此時(shí),出口壓力出現(xiàn)一次升壓、一次升壓、一次降壓的循環(huán),因此必須選擇適合型號(hào)和規(guī)格的減壓閥。
③排油口L背壓大,也會(huì)產(chǎn)生壓力振擺大、壓力不穩(wěn)定的現(xiàn)象,排油管應(yīng)單獨(dú)回油。
④彈簧變形或剛度差(熱處理不好),壓力波動(dòng)大,可更換合格彈簧
(4)調(diào)整工作壓力后,出口壓力自行升高
在某些減壓控制電路中,減壓閥的出口壓力用于控制電液換向閥或外部控制順序閥的油壓。當(dāng)電液換向閥或外部控制順序閥換向或工作時(shí),減壓閥的出口流量變?yōu)榱?,但壓力仍需保持原來的調(diào)整壓力。在這種情況下,由于閥門的出口流量為零,通過減壓口的流量導(dǎo)流量。由于導(dǎo)流量很小,一般為2L/min因此,主閥減壓口基本接近相關(guān)位置(開度很?。?,導(dǎo)流從三角形槽或斜錐表面流出。如果主閥芯過松或磨損過大,則泄漏量增加。根據(jù)流量連續(xù)性定理,這部分泄漏也必須從主閥芯的阻尼孔流出,即通過阻尼孔的流量由導(dǎo)流量和泄漏組成,阻尼孔面積和主閥彈簧腔的油壓沒有變化(彈簧腔的油壓由調(diào)整后的壓縮彈簧預(yù)壓縮量確定)。為了增加通過阻尼孔的流量,主閥下腔的油壓必然會(huì)增加。因此,當(dāng)減壓閥的出口壓力調(diào)整后,如果出口流量為零,由于主閥芯松動(dòng)或磨損過大,出口壓力會(huì)增加。
排除方法:
故障現(xiàn)象:壓力波動(dòng)不穩(wěn)定
故障分析:
1.將空氣混入油中。
2.阻尼孔有時(shí)會(huì)堵塞。
3.滑閥和閥體的孔圓度超過規(guī)定,使閥體卡住。
4.彈簧變形或卡在滑閥中,使滑閥難以移動(dòng)或太軟。
5.鋼球不圓,鋼球與閥座配合不良或錐閥安裝不正確。
排除方法:
1.排除油中的空氣。
2.清理阻尼孔。
3.修復(fù)閥孔和滑閥。
4.更換彈簧。
5.更換鋼球或拆開錐閥進(jìn)行調(diào)整。
故障現(xiàn)象:二次壓力升低。
故障分析:
1、外泄漏。
2.錐閥與閥座接觸不良。
排除方法:
1.更換密封件,擰緊螺釘,確保力矩均勻。
2.修理或更換。
故障現(xiàn)象:不能減壓。
故障分析:
1.排油口不通;排油管與回油管相連,并有回油壓力。
2.主閥芯全開時(shí)卡住。
排除方法:
1、排油管必須與回油管分開,單獨(dú)回油箱。
2.修理和更換零件。檢查油質(zhì)。
維修師傅服務(wù)態(tài)度很好,快速的解決了問題,維修速度很快很專業(yè)
不知道是因?yàn)槭裁丛?,師傅上門來給我檢查了,告訴我了是什么原因,什么問題,然后我就讓他修了,修理的很好,價(jià)格收費(fèi)什么的也很合理
師傅服務(wù)態(tài)度很好,按約定好的時(shí)間很準(zhǔn)時(shí)到了,維修很專業(yè),一會(huì)兒功夫就給修好了,現(xiàn)在終于可以正常運(yùn)作了
師父上門維修特別快,很仔細(xì)很認(rèn)真,工作態(tài)度端正,而且其他問題也能幫忙處理沒有收其他費(fèi)用很滿意
預(yù)約了師傅馬上來上門來了,費(fèi)用還是可以接受的,師傅態(tài)度做事不錯(cuò)
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收費(fèi)合理,師傅上門準(zhǔn)時(shí)。態(tài)度挺好
找了師傅上門,檢查后說是線路故障了,換了一下,半個(gè)小時(shí)就修好了,很專業(yè)
下單后師傅很快就聯(lián)系我了,跟師傅電話聊好價(jià)格就上門了,換了顯示面板、目前沒有再繼續(xù)亂響。
已修好,師傅服務(wù)周到,態(tài)度很好